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    船用离心泵的故障与维修

    作者: 浦盛船舶 日期: 2019-07-01 19:46


    一、启动后不能供液
    (1)检查电源。确认离心泵已启动。检查电流是否正常,泵轴是否转动。
    (2)检查排出压力。如排出压力表指针不动,试水旋塞放不出水,这说明液体根本没有进入泵内。原因可能是:
    ①引水不足。
    ②吸入管或轴封漏气
    ③吸入管露出液面。
    (3)检查吸入压力。如吸入压力表指示较大的真空度,则可能是吸入真空度已大于“允许吸上真空度”,以致泵无法正常吸入液体。可能原因有:
    ①吸高过大。
    ②吸入管流阻过大,如滤器堵塞。
    ③吸入管不通,如吸入阀未开、底阀锈死或吸入管堵塞等。
    ④吸入液体温度过高,以致“允许吸上真空度”过小。
    (4)如吸入压力表读数基本正常,排出压力小于正常值,试水旋塞有水放出。说明液体已进入泵内,但扬程达不到要求,原因可能在泵的方面:
    ①叶轮松脱。
    ②叶轮淤塞或损毁严重。
    ③转速太低。
    (5)如吸、排压力均正常,但泵仍无法排液,原因可能是:
    ①排出阀未开。
    ②管路静压太大。
    ③并联使用时另一台泵扬程过高。

    二、流量不足
    根据船用离心泵工况特性来分析可知,引起流量不足的根本原因工况点向小流量方向移动。导致工况点向小流量方向移动的原因有:
    (1)泵的扬程特性曲线降低,原因可能是:
    ①转速不够。
    ②叶轮破损或有淤塞。
    (2)管路的特性曲线变陡或上移,原因可能是:
    ①管路静压升高,如排出高度升高或排出液面压力增大。
    ②排出管阻力变大,如排出阀未开足等。
    (3)泵或管路系统故障,原因可能是
    ①阻漏环磨漏泄增加。
    ②泵工作中发生了汽蚀现象等。
    ③吸入管或轴封漏气。
    ④吸入管浸入液面太少而吸入气体。
     
    三、电动机过载
    (1)检查电源情况是否正常
    ①检查电压是否正常。当电压降低时,电流就将升高,这时电动机功率实际上并未增加,称为表面过载。
    ②检查频率是否正常。如电流频率增高,则电动机的转速将成正比地增大,泵的轴功率就会增加。
    (2)检查泵的摩擦功率是否太大。如盘车比正常时沉重,原因可能是:
    ①填料压盖过紧或机械轴封安装不当(弹簧过紧)。
    ②泵轴弯曲或对中不良。
    ③叶轮碰擦。
    ④轴承严重磨损。
    (3)检查被输送液体的黏度、密度是否超过设计要求。
    (4)检查叶轮是否装反。如果叶轮装反,则后弯叶片变成了前弯叶片,也会使泵过载。
    (5)如上述检查均正常,可脱开泵和电动机的连接,让电动机单独运转。检查是否由于电动机本身故障(如转子擦碰、缺相运转等),而引起电动机过载。

    四、运转时振动过大和产生异常声响
    造成离心泵运转时振动过大和产生异常声响的原因可是:
    (1)机械方面原因
    ①转动部件不平衡。如焊补后的转子动平衡不合格;叶轮局部腐蚀、磨损或淤塞。
    ②动、静部件擦碰。如泵轴弯曲;轴承磨损;轴向推力平衡装置失效。
    ③泵基座不好。如地脚螺栓松动或底座刚度不足。
    ④导致泵轴失中。如联轴节对中不良或管路安装不妥。
    ⑤原动机本身振动。
    (2)发生汽蚀。汽蚀现象引起的振动和噪声频率较高(600~25000Hz),通常是在流量较大时产生,可查看吸入真空度是否过大以帮助判断。如确认是由于汽蚀所引起的振动和噪声,可用减小流量(如关小排岀阀或降低转速)、降低液温或增大流注吸高等办法消除。
    (3)发生喘振。喘振是具有驼峰形Q-H曲线的离心泵在特定的管路条件下才会发生。这种泵向静压头较大且周期性变化的容器(例如压力水柜)供液时就有可能发生喘振。离心泵只要尽量避免使用有驼峰形扬程特性曲线的泵,并在设计时注意向静压头较高的容器供液时不要选用扬程太低的泵,或向高流阻管路排液时防止管路中出现气囊,则喘振可以避免。

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